茂名石化:“三管齐下” 带来的惊喜

“今年,银催化剂S891A已到使用末期,选择性下降加快、副反应明显增加,严重制约装置质量与产量。我们要深入攻关,把这个拦路虎拿下来,打好提质提效攻坚战。”茂名石化乙二醇车间主任李容波说。

面对实际生产难题,乙二醇车间通过优化参数范围、激励职工评先争优、设置视频监控“三管齐下”,带来了惊喜,实现了保质提效的各项目标。今年以来,中控分析合格率100%,环氧乙烷产品、乙二醇产品优等品率100%,馏出口合格率100%,装置小时平均当量环氧乙烷产量高达16.3吨EOE,每月增产效益108万元。

参数优化到每一个步骤

12月21日,乙二醇车间一班前部岗位主操程有珍接完班后,便开始细翻DCS的每一个画面,细看每一个工艺参数,精心调整压力、温度、液位数值,确保在最优操作范围内。11月份,由于她认真监盘,精心操作,共发现并排除四起引起装置波动的隐患。

“将反应温度波动范围限制为1℃,抑制剂加入量要精确为每小时3克的调整量。”工艺员莫海兵一边查询DCS参数范围图,一边仔细嘱咐主操。

乙二醇车间将工艺参数作为保质提效的重点,从源头抓质量管理,优化反应系统操作,严抓工艺指标管理,缩小、细化了30多个主要工艺参数的控制范围,要求班组按最优值精细调控,并将工艺参数调节与班组和个人考核挂钩。每日由工艺员在中控室指导优化操作,跟踪和保证工艺措施的落实。

“优化提升催化剂选择性”是一个技术和操作并存的难题,抑制剂的调整不但考验职工操作技术水平,更加考验职工的耐心。乙二醇车间反复研究探索,搜集了20多条合理化建议,通过缩小调控范围,精确反应器氧浓度,联系质量检验中心缩短分析时间,使得银催化剂S891A选择性同比上升了0.5%,有效降低了副产物生成,银催化剂操作水平受到行业专家的一致好评,开创了银催化剂S-891A国内运行操作先河。

视频监控到每一处死角

“小李,你怎么回事,把手从口袋里拿出来!”近日,李容波在中控室盯台,抬头查看装置现场视频监控画面时,外操小李正好出现在荧屏,看着班员有些漫不经心的巡检,李容波抓起对讲机冲现场喊了起来,又把班长叫来进行严重考核。

之后,李容波找来设备员,安排他们搞懂视频系统操作方法,熟悉掌握调整、回放、截屏操作,并要求设备管理人员,每天抽调乙烷泵等重要机组的视频,确保对巡检督查不留死角。

12月20日,设备员王越在车间微信群里发布了一项检查通报:检查发现夜班外操对环氧乙烷泵的巡检流于形式,检查不到位,按条例扣分。第二天早晨,当班外操下班时看到通报,不服气,找王越理论。王越立刻把他带到视频监控面前,熟练地调出当晚视频回放,清楚地重现了该外操并没有按“望闻摸比查”的要求细致巡检的景象。铁证如山,当事人惭愧地接受了考核。

“这一招,算是给现场安了一双眼睛,无论是刮风下雨还是白天黑夜,它都能关注到我们的“泵宝宝”有没有得到悉心的照顾。”李容波欣慰地说。

今年以来,乙二醇车间通过视频监控、放寻宝牌、不间断抽查等方式,确保班组做好科学巡检工作。

评优激励到每一个员工

“一班黄高勇被评选为分部的平稳操作之星,大家都要向他学习,在日后的巡检中认真细致。发现和排除隐患多的职工,车间就会上报分部参与评奖!”在交接班上,李容波说道。

11月,主操黄高勇多次监屏及时发现DCS数值不正常并做好相应的处理,避免了装置的大幅度波动,同时,他严格按操作规程、操作法等规章操作,做到了工艺参数零报警,为装置平稳生产做出了很大的贡献,因此获得了化工分部“平稳操作之星”,还与分部党委书记许先焜合影,获得了奖状和奖金。乙二醇车间将合影贴在车间宣传栏上展示,引得职工们羡慕不已,摩拳擦掌誓要争夺荣誉。

乙二醇车间借“星级”评选活动和启动主任基金奖励,激发班组人员的积极性,使各班都处于火热比拼的势头中,自觉加强DCS操作和现场设备管理。一班通过建立了隐患和低标准问题清单,跟踪、催促问题的整改和治理;二班开展消除装置漏点的活动,有消除了装置潜在隐患;四班对原料及生产重要采样点的分析数据不间断跟踪,做到“接班跟踪当班加强管控”的操作模式,发现异常及时做好生产调整。

1至11月,乙二醇车间认真巡检发现300多项问题,其中及时发现处理了33项的机泵较大问题、环氧乙烷泄漏14次,大机泵故障等7项问题,保证了装置平稳运行。(钟大海 侯凤 黄俊文)


信息来源:中国石化新闻网
2016-12-27