茂名石化:原油加工损失率降至0.35%

2016-11-01   来源:中国石化新闻网

 

110月,茂名石化原油加工损失率累计0.35%,继续位列集团公司同类企业第一,保持历史最好水平。

精细管理出效益。茂名石化通过不断深化精细管理和信息化建设,使炼油加工损失率在突破0.39%的理论极限值后逐年下降,从2015年到今年10月,累计原油加工损失率一直保持0.35%,持续领跑中国石化同类企业。

 

精细化堵住“跑冒滴漏”

今年622日凌晨2时,茂名石化炼油分部装油车间操作工陈建强巡检到石脑油罐区164号罐时,判断雷达液位计有飘移现象,他马上拿来量油尺,爬上罐顶进行手工检尺,发现雷达液位显示较人工检尺误差达0.074米,及时挽回油品损失33吨。

“降低原油加工损失率,就要从油品源头抓起,强化设备运行、油品检尺和计量管理,人人自觉行动,杜绝跑冒滴漏。”炼油分部经理杨文德在月度经济分析会上强调。

炼油分部强化科学巡检,通过实现“机电仪管操”五位一体交叉巡检,有效维护设备运行,大幅减少“跑冒滴漏”现象。同时,进一步加强计量管理,完成了成品油汽柴油管输由过去的手检计量到流量计计量的升级,结束了装车人工测量历史,大幅提高了计量精度,每月可有效减少油品损失200余吨。

 

优化减少油品损失

今年以来,煤制氢装置不断利用新技术,优化回收装置放空气、合成气,极大减少了可燃气体放火炬燃烧损失。炼油分部针对副产的大量二氧化碳回收利用这一难题,开展专题技术攻关,采用德国先进的碳综合利用技术,开发出二氧化碳回收工艺,有效对装置副产的二氧化碳气体提纯。经提纯后,二氧化碳回收处理量达10万吨/年,不但原来被当成废气的二氧化碳身价大增,还大幅降低了油品损失。

炼油分部大力组织优化攻关,不断探索减少油品挥发损耗新途径。通过提高装置侧线热联合流程,将常减压石脑油直接进重整装置处理,降低石脑油C3组分含量,明显降低了半成品输送储存过程中的挥发损失。

针对汽油等轻油组分罐顶呼吸阀经常冒气现象进行分析与科学论证,炼油分部将轻石脑油组份自装置出来后改进管调直接调和,避免了先进罐再管调所造成的油品挥发损失。该优化项目实施以来,每月可避免油组分挥发损失约150吨。

 

信息化降低计量误差

10月初,炼油分部对三个MES系统录入出现错漏的车间每人次扣罚500元。每月不定期对MES系统录入情况进行检查,对输入不及时或输入错漏情况从严考核,调动了统计管理人员的责任心。

“我们充分利用各种生产信息监控系统,实现对生产的瞬时数据监控不断升级,努力降低加工损失。”炼油分部生产管理处处长陈远文介绍。

炼油分部充分利用中国石化MES3.0系统建立起各生产装置的进出模型,对全厂的每个流程进行监控,他们结合生产实际,时时对系统物料包括氢气、瓦斯、酸性气等生产数据的统计和情况跟踪。对氢气管网,通过MES系统将不同氢气压力拆分为低压氢气、高中压氢气两个等级,建立了管网平衡模型,有效跟踪了各等级氢气的产耗、互窜情况,实现了全覆盖、全流程的信息化管理。

同时,他们还通过进出模型找出了影响炼油加工损失率的瓶颈,不断对优化流程、排放气体、污油回收进行全面监控升级,做到横向到边,纵向到底,堵住各生产环节漏洞,降低加工损失率。

“我们用信息化、自动化的手段,全面完善计量过程的全面监管,最大限度降低计量误差带来的损失,达到降损目的。”炼油分部生产管理处统计科黄俏梅说。

(钟大海  刘丽婷)


信息来源:中国石化新闻网
2016-11-02