茂名石化:精心优化力创最大效益

20160621来源:中国石化报2版头条  作者: 钟大海

我们每天想得最多的问题是怎样挖潜增效,做得最多的事情是如何进行优化,最开心的是看到效益与日俱增。茂名石化计划管理部部长毛远洪说。

    茂名石化把增创效益作为头等大事,通过优化装置运行、调控指标、产品结构,全力做大总量,1~5月,该公司加工原油703万吨,汽煤柴产量达441万吨,生产乙烯43.8万吨,实现炼油化工效益双丰收。其中,5月,加工原油167.7万吨,生产乙烯10.1万吨,均创历史最高水平。

优化装置运行,做大总量

  “目前,无论是炼油还是乙烯,经济效益都比较好,做大总量是增效硬道理。生产管理部部长张德黎说。

    茂名石化深度优化装置运行,做大原油加工量和乙烯产量。5月,他们通过调整原油输送和加工方案,优化平衡原油资源,提升一次加工能力,保障装置的满负荷生产,全月加工原油167.8万吨,创单月历史最高水平。同时,茂名石化全力争取互供资源,做大自产裂解原料,合理提高轻烃外购量,深度优化检修复产后的1号裂解和下游装置运行,连续7天乙烯日产量超3300吨,创历史新高,月产量首次突破10万吨。

    今年以来,茂名石化制定了204个公司级优化项目、853个具体措施、689个责任人的任务清单,并实行看板管理,由专人跟踪,确保人人肩上有指标、件件任务有人担、项项措施有期限。截至目前,已开展公司级项目173个,挖潜增效显著。

优化调控指标,降低损失

    今年以来,茂名石化裂解损失率降至0.11%,创国内同类装置最高水平,在总部化工板块开展的比学赶帮超竞赛中勇夺红旗。围绕裂解损失率指标,茂名石化召开优化分析会,寻找进一步降低裂解损失率的方法,力争让每一份物料变为产品。他们建立管理人员和一线操作人员的双保险优化小组,加大对跑、冒、滴、漏的全面清查和整治力度,减少物料损失,确保装置零泄漏。

 “为了降低裂解损失率,我们也是蛮拼的。裂解车间主任邵杰锋说。1号裂解装置检修结束后,裂解车间加强优化攻关,发动骨干力量进行问题排查,采取措施,优化调整控稳系统,消除生产瓶颈,1号裂解装置乙烯产量从87/小时提至93/小时,裂解损失率降至最低。

    由于该公司炼油装置套数多,设备老化较严重,经专家评估论证,原油加工损失率最低只能降至0.39%。为此,茂名石化将炼油加工损失率作为重点优化工作来抓,成立专门攻关小组,加大技术攻关力度,找准关键点,逐项整改,想方设法将加工损失率降到最低。1~5月,茂名石化炼油加工损失率降至0.35%,同比下降了0.02个百分点,创历史新低。

优化产品结构,增产创效

    茂名石化不断优化汽煤柴结构,柴汽比由过去的2.3降到了目前的1.08,汽油、高标号汽油、车用柴油、航煤、沥青等产品产量屡创新高,在珠三角市场站稳脚跟。他们重点抓好高标号国5汽油的销售工作,截至5月底,共销售国5汽油107.9万吨。

    他们抓住成品油出口价格上涨时机,想方设法做大总量,5月共出口汽、煤、柴等产品16.4万吨。同时,茂名石化克服2号加氢裂化装置停工和工业白油产量低的影响,5月销售5号工业白油1666吨,增效明显。

    该公司上下联动,通过优化,增产创效,化工分部聚丙烯车间通过优化加工路线和系统操作,以最佳状态多产丙烯,5月完成产量超月度计划1317吨;炼油分部进一步拓宽沥青原料来源,抓好焦化和沥青料的平稳优化,1~5月,生产A级沥青34万吨,同比增产4.5万吨。

信息来源: 
2016-06-21